如何处理ZT24阳极板产品长度异常2012-06-21 字号:T|T
第一个问题:遇到极板长度不稳定,大部分出现公差,甚至是出口剪刀出现乱剪的情况。
针对这个原因,你可以先从程序的原因开始排除,等原因排除后,观察出现废品的原料外观,发现带钢表面有褪黑或其他附着物,而且位置都在带钢宽带方向的中间部位,由此可推断出可能与带钢表面黑斑有关。随即查询实现班级长度定位切断功能的型光电开关使用原理,此开关是集发射器和接收器与一体的反射式传感器,当被测物体经过时,物体将发射器发射的足够量光线反射到接收器,光电开关动作当被测物体表面光亮或其反光率高,即带钢表面不会保持光洁如镜,因此采用反射式电开关存在一定弊端。
第二个问题:ZT24阳极板在生产的过程中会出现首尾间距存在教导误差。
ZT24阳极板生产线入口编码器控制冲孔距离,出口编码器和光电开关控制切位置,测量分析废品极板,法相极板总长虽长短不一,但首尾孔边距均在公差内,只是首尾孔间距不等,同时还发现,凡是极板长度误差较大时,带钢板均不良。
第三个问题:也存在这样的情况,ZT24阳极板首尾边距变化大的问题。
测量分析废品极板,首尾孔间距不变,根据第二个问题的分析,判断原因在出口编码器。出口编码器安装位置在极板边部防风沟,此处的极板已经冷变成型,因此受带钢板影响的可能性小。排除电器线路的原因,检查发现编码器黑色弹性联轴器已损坏,观察编码器安装结构,认为是长期使用过程总,测轮联结轴支撑的间隙变化大,照成测轮联结轴和编码器轴不同心,最终导致编码器弹性联轴器损坏。
以上是对ZT24阳极板产品长度异常处理的方法的介绍,希望对有出现阳极板产品长度异常的企业或者个人带来帮助。